МОСКВА, 29 сентября (BigpowerNews) Средневзвешенный Индекс РСВ 2 ЦЗ
относительно вторника снизился на -13.8% (-134 руб/МВт*ч) и составил 839
руб/МВт*ч на фоне роста Рмин ТЭС (+5.4%, +9.2 ГВт*ч) и выработки ГЭС (+0.9%,
+3.3 ГВт*ч) при увеличении потребления с учётом перетока (+0.4%, +2.1
ГВт*ч).
Снижение Индекса отмечено во всех регионах ценовой зоны, наибольшее (-148
руб/МВт*ч) – на территории, расположенной восточнее запиравшегося в течение 23
часов сечения №10030 «Кузбасс Запад», МДП которого был снижен на -50 МВт в
среднем за сутки и переток по которому увеличился на +2.1 ГВт*ч, что привело к
росту числа часов его запирания (+15), отмечают аналитики СКМ Маркет Предиктор
(СКМ). По их оценкам, запирание данного сечения в 0, 21−23 часы привело к
невозможности выдачи избыточного ценопринимающего предложения в западном
направлении и формированию нулевых и близких к нулю цен в большинстве узлов,
расположенных восточнее сечения.
По расчетам СКМ, ключевым фактором снижения Индекса стало уменьшение МДП
сечения «Кузбасс Запад», вклад которого в снижение цен составил -80
руб/МВт*ч. При этом основными факторами увеличения перетока в западном
направлении стали рост выработки Саяно-Шушенской ГЭС (+6.5 ГВт*ч) и пуски ТГ-4
Беловской ГРЭС (230 МВт), ТГ-1 Харанорской ГРЭС (215 МВт). Поддержку ценам
оказали уменьшение выработки Усть-Илимской ГЭС (-3 ГВт*ч), а также останов ТГ-6
Читинской ТЭЦ-1 (79 МВт) и снижение Рмакс ТГ-5 Ново-Иркутской ТЭЦ на -70 МВт.
Имитационный расчёт на фундаментальной узловой модели РСВ на 29.09 при
неизменных относительно предыдущих суток заявках перечисленных станций
демонстрирует сокращение числа часов запирания сечения «Кузбасс Запад» до
десяти, отсутствие формирования нулевых цен в узлах зоны и рост Индекса на
рассматриваемой территории +78 руб/МВт*ч относительно базового сценария,
отмечают аналитики СКМ.
На расположенной западнее сечения «Кузбасс Запад» территории снижение
Индекса менее существенно (-76 руб/МВт*ч) и в основном обусловлено пусками Б-4
Новосибирской ТЭЦ-5 (200 МВт), ТГ-7 Новосибирской ТЭЦ-4 (100 МВт) и ТГ-9
Барнаульской ТЭЦ-2 (65 МВт), вклад которых в уменьшение цен составил -41
руб/МВт*ч.