МОСКВА, 18 ноября (BigpowerNews) –
1 ЦЗ
Средневзвешенный Индекс РСВ 1 ЦЗ (Европа, Урал) оптового энергорынка в
четверг, 18 ноября, относительно среды увеличился на +1.6% (+21.5 руб/МВт*ч) и
составил 1392 руб/МВт*ч на фоне роста потребления с учётом перетока (+0.6%,
+15.3 ГВт*ч) и снижения ценопринимающего предложения (-0.1%, -1.7 ГВт*ч).
По оценкам аналитиков СКМ Маркет
Предиктор (СКМ), уменьшение ценопринимания обеспечено снижением
ценопринимания в заявках поставщиков сверх Рмин (-3.1%, -4.6 ГВт*ч), выработки
АЭС (-0.7%, -4.9 ГВт*ч), ВИЭ (-9.2%, -1.3 ГВт*ч) и частично компенсировано
увеличением Рмин ТЭС (+0.4%, +5 ГВт*ч) и выработки ГЭС (+3.1%, +4.5 ГВт*ч).
Рост Индекса отмечен во всех ОЭС ценовой зоны за исключением ОЭС Урала (-18
руб/МВт*ч), где в ЗСП Тюмень зафиксировано снижение цен (-59 руб/МВт*ч) на фоне
пуска Б-5 Сургутской ГРЭС-2 (810 МВт). Эксперты отмечают, что имитационный
расчёт на фундаментальной узловой модели РСВ на 18 ноября при неизменных
относительно предыдущих суток заявках Сургутской ГРЭС-2 демонстрирует рост
Индекса ЗСП Тюмень и ОЭС Урала на +98 руб/МВт*ч и +63 руб/МВт*ч
соответственно.
В остальных ОЭС ценовой зоны наблюдается рост Индекса, наибольший – в ОЭС
Юга (+50 руб/МВт*ч) на фоне увеличения потребления объединения (+2.9 ГВт*ч),
вклад которого в рост цен составил +31 руб/МВт*ч.
В 22 час отмечено формирование нулевых цен в части узлов Республики
Башкортостан в связи с запиранием сечения №1747 «Южное №3 (БЭ)», МДП которого
был снижен на -45 МВт в среднем за сутки после отключения одной из двух цепей
ВЛ 110 кВ «Ашкадар-Раевка».
Сегодня отмечено снижение объема потребления электрической энергии
потребителями, участвующими в групповом управлении изменением нагрузки:
потребление снижалось на величину от 561.1 МВт до 894.6 МВт в течение 4 часов в
143 ГТП потребления, что, по расчетам СКМ, привело к уменьшению Индекса на
-11.7 руб/МВт*ч в среднем за сутки и снижению обязательств покупателей в РСВ на
-21.4 млн. руб.
2 ЦЗ
Средневзвешенный Индекс РСВ 2 ЦЗ (Сибирь) относительно среды уменьшился на
-11.9% (-113.1 руб/МВт*ч) и составил 833 руб/МВт*ч на фоне увеличения Рмин ТЭС
(+1.5%, +3.9 ГВт*ч) и выработки ГЭС (+1.2%, +4.3 ГВт*ч) при росте потребления с
учётом перетока (+0.4%, +2.5 ГВт*ч) и уменьшении импорта электроэнергии в
ценовую зону (-16%, -0.4 ГВт*ч).
Ключевым фактором снижения Индекса ценовой зоны стало уменьшение МДП
запертого в течение 13 часов сечения №10030 «Кузбасс Запад» на -311 МВт после
отключения ВЛ 500 кВ «Новокузнецкая Барнаульская», говорят в СКМ. Там
поясняют, что снижение МДП сечения привело к росту цены его запирания (+306
руб/МВт*ч), сокращению перетока по нему в западном направлении (-3 ГВт*ч) и
обеспечило уменьшение цен восточнее сечения (-142 руб/МВт*ч). Имитационный
расчёт на фундаментальной узловой модели РСВ на 18.11 при неизменном
относительно предыдущих суток МДП сечения «Кузбасс Запад» и включенной линии
«Новокузнецкая Барнаульская» демонстрирует рост Индекса восточнее сечения
+106 руб/МВт*ч относительно базового сценария (во 2 ЦЗ +80 руб/МВт*ч). Снижению
Индекса на данной территории также способствуют пуск ТГ-4 Ново-Иркутской ТЭЦ
(175 МВт) и увеличение выработки Усть-Илимской ГЭС (+4.4 ГВт*ч).
На расположенной западнее сечения «Кузбасс Запад» территории зафиксирован
рост Индекса (+14 руб/МВт*ч). Вклад снижения МДП сечения №10030 в увеличение
цены здесь составил +30 руб/МВт*ч.
При этом в Омской области отмечено снижение Индекса (-32 руб/МВт*ч), что
обусловлено включением ВЛ 500 кВ «Заря Барабинская» и «Барабинская Восход»,
обеспечивающих передачу электроэнергии в регион из Новосибирской области.
Имитационный расчёт на фундаментальной узловой модели РСВ на 18 ноаября,
проведенный СКМ, показал, что при отключении указанных линий Индекс в Омской
области вырос бы на +115 руб/МВт*ч относительно базового сценария.
Сегодня отмечено проведение ценозависимого снижения потребления и снижение
объема потребления электрической энергии потребителями, участвующими в
групповом управлении изменением нагрузки: потребление снижалось на величину от
49 МВт до 223.8 МВт в течение 10 часов в 30 ГТП потребления, что привело к
уменьшению Индекса на -25.1 руб/МВт*ч в среднем за сутки и снижению
обязательств покупателей в РСВ на -13 млн. руб.